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[求助] GCr45轴淬火裂,晕 (过去可从来未出现过)

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该用户从未签到

发表于 2009-5-26 10:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问大家,在淬火回火后发现产品有一半出现纵裂,裂纹深度达直径的三分之一,最有可能产生的原因是什么?淬火温850℃油冷,220℃回火六十分钟.

该用户从未签到

发表于 2009-5-26 10:24:22 | 显示全部楼层
请问这是什么材料?是否是GCr15?
如果是,这种材料做轴的很少,是尺寸很小的轴吧?

签到天数: 375 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-5-26 11:06:12 | 显示全部楼层
产品的具体尺寸是多少?

签到天数: 902 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-5-26 17:47:19 | 显示全部楼层
这么高的开裂比例,应考虑淬火因素。
建议做金相分析,检验淬火马氏体和脱碳层。

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-26 17:50:26 | 显示全部楼层
很小的轴也可以,检查工艺!

该用户从未签到

发表于 2009-5-26 18:47:47 | 显示全部楼层
最有可能产生的原因是什么?
油里是否“水分"太多?    或许有个家伙在油里加了足够的"水".

该用户从未签到

发表于 2009-5-26 20:02:38 | 显示全部楼层
进行金相检测分析,看材料是否有夹杂等缺陷。
另外,请告知产品的具体尺寸是多少?是否在开裂危险尺寸?

签到天数: 1175 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-5-26 21:30:49 | 显示全部楼层
发上图给大家看看。

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-26 22:20:13 | 显示全部楼层
淬火温度可降至820-830,,回火也可适当调整

签到天数: 841 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-5-27 08:08:56 | 显示全部楼层
如果全是纵裂肯定是原材料的问题,材料裂纹,不会是带状夹杂那些原因引起的,因为我们的产品中常有夹杂物很严重的,但从来没有出现过淬火裂纹的.

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-5-27 14:54:35 | 显示全部楼层
如果是GCr15钢,你的回火时间是否太短?

该用户从未签到

发表于 2009-5-27 16:25:52 | 显示全部楼层
冷却太快了

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-27 16:51:52 | 显示全部楼层

模糊问题 清楚回答

原帖由 ysc0924 于 2009-5-26 10:08 发表
请问大家,在淬火回火后发现产品有一半出现纵裂,裂纹深度达直径的三分之一,最有可能产生的原因是什么?淬火温850℃油冷,220℃回火六十分钟.


轴承钢做轴用的话,在一定模具上用是可以的。主要是该轴要求要求有相对比较高的硬度,但是楼主220回火的话,好像硬度偏高了一点。
我的建议如下:如果是尺寸比较小的轴
一、降低淬火温度;
二、调整回火温度,提高到300度,硬度调整到50左右。
三、延长回火时间,一般至少3.5个小时。
尺寸大的话:
如果尺寸大,并且截面存在大小突变,有沟、槽、孔等情况,建议如下:
一、850度淬火时可以的,在加热前进行预热处理,在680左右预热,时间根据尺寸定,保证心部预热透。
二、淬火入介质前先缓冷一小段时间,一般空中缓冷5秒钟到10秒钟左右。
三、在油中控制搅拌速度,一般不用剧烈搅拌,另外适当的提高油温,一般在40--60度就可满足要求,防止高温下冷却过快造成很大的热应力。
四、淬火后及时回火,保证充足的回火时间,即回火要充分。
五、如果尺寸很大,建议更改材料,如40Cr、或者35CrMo,不是很大的一般45钢也可以代替。
仅供参考,具体的操作根据实际情况控制。

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-27 16:55:00 | 显示全部楼层

补充一点

原帖由 ysc0924 于 2009-5-26 10:08 发表
请问大家,在淬火回火后发现产品有一半出现纵裂,裂纹深度达直径的三分之一,最有可能产生的原因是什么?淬火温850℃油冷,220℃回火六十分钟.


如果还是存在这种情况,建议检查一下原材料,钢材质量也是影响淬火后质量的因素。主要检查化学成分的均匀性、夹杂等
良好的材料,合适的工艺,细心的操作三项构成了良好的淬火质量!

该用户从未签到

发表于 2009-5-27 19:44:23 | 显示全部楼层
更换淬火油再试一试,如果还时这样的话,建议检查原材料,以及锻打工艺。个人估计还是“油”的问题。

签到天数: 92 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-27 22:11:21 | 显示全部楼层
“裂纹深度达直径的三分之一”这不是很明显的组织应力引起的纵裂,不知道零件尺寸。
“一半以上开裂”原材料的因素应该不大,很可能是工艺的问题、或者淬火油有问题
、操作问题

该用户从未签到

发表于 2009-5-28 10:09:26 | 显示全部楼层
说的都挺热闹,可好像说的是两种材料啊?到底是GCr15还是GCr45?

该用户从未签到

发表于 2009-5-28 14:35:27 | 显示全部楼层
把组织应力降低  产生纵向裂纹主要是淬火是切向应力过大产生的 换个淬透性差点的材料 或者把冷却速度降低点

签到天数: 841 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-5-28 19:46:43 | 显示全部楼层
说了一大堆楼主不出来说明一下具体情况?

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-5-29 16:31:50 | 显示全部楼层

回复 1# ysc0924 的帖子

这么大的比例裂纹?查验金相是怎样的?最好是图片出来,材料是否有问题,,回火时间短了些,可以适当的延长
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