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ZG35SiMn齿轮内孔淬裂的原因

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[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-23 16:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
外圈外径为1100左右,内圈内径为350mm,外圈和内圈由筋板连接,请大家发表意见

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-23 18:15:25 | 显示全部楼层
说一下工艺过程,比如正火-----机加工-------调质,还有硬度要求,淬火剂,设备,热处理参数

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 11:29:10 | 显示全部楼层
有内孔的钢件,淬火后孔径普遍涨大。这是组织转变所为。可采取措施,降低内孔表面的冷速,避免开裂。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2007-5-24 16:41:28 | 显示全部楼层
热处理前的状态不很清楚,调质工艺为880℃x2.5h,12%左右的AQ251冷却,回火为520℃x4h,机加工后发现内孔表面有纵向裂纹,但裂纹未延伸至端面上

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2007-5-24 16:42:40 | 显示全部楼层
请问采取什么措施降低内孔表面的冷速,因为我是整体淬火的

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2007-5-24 16:43:28 | 显示全部楼层
请各位高手一定要帮忙啊

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 16:47:29 | 显示全部楼层
请说明你的齿圈厚度,淬火槽是否有搅拌、循环?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2007-5-25 11:19:45 | 显示全部楼层
外圈大约50mm,内圈大约80mm,淬火槽搅拌循环系统

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-5-26 22:28:01 | 显示全部楼层
1.该齿圈是否经过铸后正火处理?
2.该齿圈粗加工后是否进行超探,内孔是否有疏松、粗晶等缺陷。
3.ZG35SiMn淬火温度860-880,油冷取上限,水冷取下限。
4.控制冷却速度:预冷、提高水温、不搅拌、采用水空水冷却、控制水冷时间、出水后测表面温度300-350度。
5.出水后立即回火。
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