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[求助] 轴承钢-球化退火不良报告

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签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-9-27 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们公司井式炉的工艺请见附件,还有前天从客户那里反馈回来的不良报告中,的1000倍照片两张也在附件中,请师傅们帮忙看一下我们的问题出在了哪里,现在真的是没办法了我们自己。

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签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 10:42:18 | 显示全部楼层
我们在800度时保温时间是“2.5小时”

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-9-27 11:02:19 | 显示全部楼层
你的工艺是球化退火的工艺吗?如果球化退火的话温度一般在680-720。
其实轴承生产是很麻烦的事情,首先考虑锻造生产,锻造后的产品不能成堆放置,会产生大量碳化物,这个碳化物的产生经过后续工序无法完全消除。一般锻打后780-810退火处理,之后680-720球化退火,最后830-860淬火,150-180回火处理。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 12:05:11 | 显示全部楼层
[email protected] 这是我的邮箱,您可以把这些详细的告诉我一下吗,这样的资料对我们很有帮助的。

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 13:48:11 | 显示全部楼层
单纯降低硬度,该工艺可取。

签到天数: 207 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-9-27 14:03:26 | 显示全部楼层
从图片上看这不是块状铁素体,而大颗粒状珠光体,他们在1000倍下看的图片.有可能是表面增碳了.

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-9-27 14:11:07 | 显示全部楼层
单从你的工艺看,应该没有问题,但是你的球化退火组织并不理想,你在退火之前有没有经过别的什么处理,零件退火前的组织状况如何,有没有碳化物网状,你的 图片不是 很清楚,你退火冷却速度可以加快一点,再试试。

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 14:46:54 | 显示全部楼层

回复 #3 天天小非 的帖子

不要乱讲。你的所言,实在看不过去了,否则懒得做恶人。

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 15:44:36 | 显示全部楼层

我们公司的情况

我们公司用材质GCr15的钢材生产各种小尺寸轴承,前一步工序是热锻,我们的井式炉的球化退火温度订在790,温度控制精度为+_10

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 16:03:14 | 显示全部楼层
时间可以说一下吗,还有在多少度取出,在降温过程中平均每个小时是降温多少呢

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 16:34:13 | 显示全部楼层
应该是欠热,
粗碳不是球化退火形成的,另有原因(原材料或者渗碳或者另有原因),
从基体碳化物颗粒上可以看出(保留大量的细片状珠光体和细点状球状碳化物),球化温度不高。
建议将工件剖开,做截面金相,这样有对比,更能判明原因。
判断还是欠热,建议提高温度或者延长保温时间。

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 16:36:22 | 显示全部楼层
另:降温速度还是控制在10摄氏度上下为好。

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 16:56:41 | 显示全部楼层
看来不挂个热处理专家的牌牌,说话都没人信,

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-9-27 16:58:27 | 显示全部楼层
你得球化温度高才会出现片状珠光体,你把退火温度降低到760℃,等温在680℃,循环3次,球化效果你看看,一定不错得,但是你最好把保护气氛搞好。还什么不明白发我的短信消息。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 17:46:35 | 显示全部楼层
我们的保护气氛的量/HR的在我们的工艺上有的,您们能对其看一下吗,现在您们的建议对我都是很宝贵的财富,谢谢了

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-9-27 19:16:19 | 显示全部楼层
你的工艺是普通球化退火,太落后了,保护气氛井式炉应该用等温球化工艺。你现在的组织碳化物太细小,明显是球化时间不足。你现在的普通球化退火降温时间还要延长5--6小时,如果用等温球化工艺,现在这点时间就能完全球化了。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 21:50:27 | 显示全部楼层
“等温球化” 具体是怎么样的能详细解释一下吗,我也是第一次听说,还要兼顾硬度,脱碳层等方面,现在想想头都大了,晚上见过专家也是说了一大堆原因,在紧急情况下真的是不知道怎么样去开始了。

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 21:50:55 | 显示全部楼层
“等温球化” 具体是怎么样的能详细解释一下吗,我也是第一次听说,还要兼顾硬度,脱碳层等方面,现在想想头都大了,晚上见过专家也是说了一大堆原因,在紧急情况下真的是不知道怎么样去开始了。

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-9-27 22:15:09 | 显示全部楼层
你的图片说实在话,没有拍摄好,都看不清你的组织到底什么样,只是看到了颗粒状的碳化物了,这里提供几张球化好的组织图片,仅供参考,(GCR15)
500倍的

1000倍的


对于楼主问要多长时间,建议你先提供你的工件尺寸。
楼上的,
球化退火的具体工艺有:①普通(缓冷)球化退火
                               ②等温球化退火,将材料加热到奥氏体温度保温,奥氏体化后在AR1温度以下停留一定时间,在等温过程中完成奥氏体向铁素体和碳化物的转变,转变完成后可直接出炉空冷。适用于多数钢种,特别是难于球化的钢以及球化质量要求高的钢(如滚动轴承钢);其生产周期比普通球化退火短,不过需要有能够控制共析转变前冷却速率的炉子;
                             ③周期球化退火
                             ④低温球化退火适用于经过冷形变加工的钢以及淬火硬化过的钢(后者通常称为高温软化回火);⑤形变球化退火,
GCR15球化退火工艺:加热到790-810度.保温.2-4小时.等温700-720度.保温.1-3小时,随炉冷至500度出炉空冷.HB179-229

[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-9-27 22:29 编辑 ]

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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-9-27 22:22:32 | 显示全部楼层
最大直径为:84mm,产品厚度,14mm,最大厚度为,45mm,内径为:63mm,的产品,谢谢您了,
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