热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 14338|回复: 31

[求助] 螺栓断裂分析

[复制链接]

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-10-5 15:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
某一轮胎螺栓在试车过程中发生断裂,断裂处发生在栓杆与螺帽圆角交接点,断裂形貌如图1、2。该螺栓技术要求为调质处理,硬度32~39HRC,材料为40Cr。
经检验:
1、材料为40Cr,成份如下
        C:0.379        Si:0.262        Mn:0.569        P:0.019        S:0.019        Cr:0.816
2、心部硬度测为37.0、38.0(HRC)
3、在酸浸试片上组织致密,未见白点、裂纹等可见缺陷
4、金相检验
调质组织为回火索氏体+少量铁素体 ,有少量点状夹杂物,淬火后晶粒较细,约为9级。


请大家帮助分析一下该螺栓是如何早期失效的?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 15:57:23 | 显示全部楼层
心部开始往外断裂。
检查心部组织。夹杂。

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 16:04:18 | 显示全部楼层
应该是快速失效。放射棱线相当的清晰。
样子和抗拉试棒差不多了。
必须确定,是个别现象还是批量的。
是新产品试制还是老产品寿命试验。
多久发生断裂的,正常的需要多少时间?
裂源在心部,到底是抗拉强度不够,生生拉断。
还是材料或者淬火时心部已经有缺陷了。
表面经过了电镀,氢有没有影响。
都是需要一一排除的。

[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-10-5 16:26 编辑 ]

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-10-5 16:20:54 | 显示全部楼层
上面的夹杂物图及调质状态图就是在断裂处的心部区域拍的

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-10-5 16:30:31 | 显示全部楼层
图3、4、5均为心部区域
从论坛的回贴中我看出fengfeng是金相分析高手(),能否对这个断口说两句?
我公司没有扫描电镜,否则能分析得更详细点。

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 16:36:40 | 显示全部楼层
“高手“实在愧不敢当!
根本没有那种看一眼就知道原因的本事。

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 16:43:27 | 显示全部楼层
基本上就是在抗拉强度不够产生生生拉断(不知道它受多大的力和材料名义抗拉强度之间德()关系)
和中心有缺陷(淬火中心裂纹?材质你低倍你已经排除)之间区分了。
一家之言。
至于氢脆之类的,没有电镜就算了。
个人比较偏重于螺栓本身内裂(到底是材料问题或者墩制造成、亦或者淬火造成还要寻求证据)。断裂部位一点颈缩的现象也见不到。
剪切唇又那么小,裂源区小,放射区占了80%多,可以认为是脆性断裂。

[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-10-6 11:32 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 17:00:26 | 显示全部楼层
另外检查断裂下来那段内六角圆头和断裂源之间的有效距离。
很多螺栓断裂是因为内六角冲孔太深,和螺栓柱面间有效面积变小,受不住拉力而失效。
光镜下看不出什么异常啊。
如果是我,就把两段断口切下。仔细抛光背面。看疏松,夹杂,显微裂纹之类的。
然后300块,电镜扫描裂源,确定断裂机制。
如果是韧窝就是生生拉断的。解理准解理就是淬火裂纹。
否则很难说服人啊。

[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-10-5 17:15 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 17:41:06 | 显示全部楼层
楼主自己的见解呢?
大家一起交流交流吧。
其他的大虾也请给点建议。

该用户从未签到

发表于 2007-10-5 20:41:16 | 显示全部楼层
拿20根螺栓,随机选10根,沿中心剖开,检查缺陷。
剩下的继续寿命试验。看情况再定下一步。
并按照国标检查氢脆(在钢板上旋,一定扭矩下不断)。

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 14:05:08 | 显示全部楼层
个人认为断口有些异常,关于断裂的起源、扩展的论述同意fengfeng 的观点。
螺栓经过锻轧?不会是圆棒车加工的吧,希望楼主另选一同批螺拴做一个低倍酸浸试样(沿螺栓轴向纵剖),观察流线情况。

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-10-6 14:16:19 | 显示全部楼层
感谢fengfeng详细解答,结合你的分析,我的愚见如下:
该螺栓是某车桥厂送检的,是汽车制造厂(车桥厂的用户)在试车时断裂的。据反映一个月内断了2根,第一根没引起重视,这是第二根,螺帽没带回,且二根断裂部位相同。
该螺栓为脆性断裂,裂纹源位于心部的观点是认同的。至于氢脆的可能性,也曾考虑过这一问题,但是从断口上看,断口近似于菊花状,从中心向边缘发射,一侧边缘有小区域瞬间断裂区。如果是电镀引起的氢脆,裂纹源是不是应该不在心部?再有,在失效件断口附近的多个剖面及断口边缘也没找到沿晶或爪状裂纹。因此这一可能性不大。
关于抗拉强度不足,从断裂件及断口看,是成立的。但是,原材料内在质量经检查没问题,调质组织为回火索氏体+部分铁素体,部分索氏体保持马氏体位向,也不算太差,硬度也有37HRC左右,从硬度与强度的对应关系及结合金相组织分析,抗拉强度应该不低,除了有内部裂纹。从淬火晶粒上看,淬火工艺还算正常,造成裂纹的可能性不大,如有材料裂纹或墩制裂纹,热后多少都应该有点蛛丝马迹吧,可惜没找到。
螺栓为快速断裂,无明显塑性变形,断裂处为螺栓及螺帽的交接处,该处本身就是应力集中的地方,加上试车常做恶劣条件试验,如恶劣路况、多次急刹、迅速加载等,可考虑断裂是受巨大外力所致。



"按照国标检查氢脆(在钢板上旋,一定扭矩下不断)"怎么做?能否将标准发给我,以便以后遇到这种情况时如何应对。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-10-6 19:37:30 | 显示全部楼层
不错,图片搞得蛮清楚的!

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 20:38:57 | 显示全部楼层
在没有新的证据之前,你的分析是能让人接受的。
疑问就是,他试车多长时间坏的。零件上宏观看不出疲劳迹象。受外力冲击断裂是偶然事件,如果上去就坏,那就需要重新考虑了。
另外都是坏一个地方,需要从螺丝安装受力上分析。螺丝头部和螺栓处有效截面必须考虑。一般拉伸断根部少见。

有个网站叫“螺丝大讲堂”。上面都是紧固件的文章。
氢脆的实验方法,上面有。我也是看过,没有下载。
很高兴,能和你一起讨论。

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-7 14:43:56 | 显示全部楼层
原帖由 fcjyiong 于 2007-10-5 15:48 发表
某一轮胎螺栓在试车过程中发生断裂,断裂处发生在栓杆与螺帽圆角交接点,断裂形貌如图1、2。该螺栓技术要求为调质处理,硬度32~39HRC,材料为40Cr。
经检验:
1、材料为40Cr,成份如下
        C:0.379        Si:0.262        Mn:0.569        P:0.019        S:0.019        Cr ...




这是螺钉的失效原因是:
1。热处理加热淬火温度偏低或者淬火冷却不充分,热处理之后硬度保证了,但是延伸性能不好。这个断裂部位是处于头部和杆部的交接处,是最大尺寸处,那里在淬火时又是个复杂组织区,往往是淬透区和非淬透区的交界处。


需要预防的事项:
1。这个螺钉是电镀的----俗称:药黄的处理,要做除氢处理;
2。装配时是否已经有扭曲情况;
3。螺冒和杆部的垂直度是否在合格公差内;


请指正

签到天数: 138 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-7 19:41:59 | 显示全部楼层
我们处理的双头螺栓也出现过断裂事故,用在汽车油泵上,材料和硬度要求和你们的一样,后检查只是硬度在上限,没发现其它问题,后来把技术要求改了硬度34~38HRC,回火时间加长是原来的1.5倍,充分回火,调质后发蓝处理,再没出现过问题。如果材料没问题,可以参考以下。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-7 20:09:55 | 显示全部楼层
掉头!紧固件产品的大忌。螺栓无论在什么情况下不允许出现的想象。
根据现在出现的现象可以从以下两个方面考虑一下。
1.原材料是否存在疏松?楼主证实了原材料没有问题,这个可以否定。
2.锻造过程:该产品头部必须经过锻造处理,如果锻造加热温度低进行锻造,那么锻打后在心部已经出现了裂纹,该裂纹是导致产品掉头的主要原因。

该用户从未签到

发表于 2007-10-7 20:48:38 | 显示全部楼层
想到就说:“还有一条是设计和热处理工艺保证的-------冲击韧性 ”。
脆断:抗拉强度高(硬度在上限),断口无变形,必须考虑冲击韧性是否符合要求。
假设有N种,答案只有一种。
一切有待楼主做功课了。
呵呵

评分

参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
addle + 20 技术讨论

查看全部评分

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-7 23:54:37 | 显示全部楼层
原帖由 xiulirong 于 2007-10-7 19:41 发表
我们处理的双头螺栓也出现过断裂事故,用在汽车油泵上,材料和硬度要求和你们的一样,后检查只是硬度在上限,没发现其它问题,后来把技术要求改了硬度34~38HRC,回火时间加长是原来的1.5倍,充分回火,调质后发蓝处理,再没出现过问题 ...



赞同你的观点 .
你的硬度标准也是高强度啊!

签到天数: 138 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-8 21:39:15 | 显示全部楼层
硬度标准是设计部门的事,我们也没办法,谁让设计部门没热处理人呢。不过我们的油泵是用在载重车和轮船上用的,所有件的热处理技术要求一般都比较高啊,只要出了问题第一部是要从热处理下手了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-1-16 13:57 , Processed in 0.062043 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表