热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5629|回复: 10

内齿圈渗碳淬火变形的控制

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 22:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
内齿圈渗碳淬火变形的控制是如何进行的?
材料:20CrMnTi
热处理:渗碳直接淬火(不用压床淬火)
外形尺寸:φ370*60,
内齿齿顶园:φ270
技术要求:
M值变动:0.15
平面度:0.2
请问,有何种工艺可以保证此要求

该用户从未签到

发表于 2007-10-7 13:29:38 | 显示全部楼层
回答:yidianyidi 热处理助工.
我以前做过:解放---4/5档齿套,与你的问题相似.我是先解决予先热处理.930度正火,粗车后再不完全淬火770度加热淬油.回火精加工.然后渗碳直接淬火.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-8 22:46:21 | 显示全部楼层
这种尺寸的内齿圈采用渗碳直接淬火可能很难达到你的要求。可以采取以下一些措施试一试:1)控制材料淬透性,建议选用20CrMnTiH1;2)坯件采用等温正火处理,保证组织和硬度均匀一致;3)精加工前去除机加工应力;4)渗碳前先在520℃左右预热;5)采用860℃中温渗碳、810℃低温热油淬火;6)淬火后立即校正。

该用户从未签到

发表于 2007-10-11 16:15:45 | 显示全部楼层
我做过的内齿圈,模数4.5,外径340,齿顶圆275,高度60/35
直接淬火,用好富顿355,M值变动有50%左右在0.2-0.25,100%在0.5以内,平面度小于0.1
我准备试验渗碳缓冷+二次加热淬火,希望能减少M值的变动,希望80-85%在0.25以内,不知道可以不?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-11 20:17:26 | 显示全部楼层
如果采用渗碳缓冷+二次加热压床淬火工艺,有可能达到。
或者渗碳缓冷+二次加热芯轴淬火、回火后去掉芯轴,但生产成本太高,操作者劳动强度大,批量生产不易实现。

该用户从未签到

发表于 2007-10-14 19:53:56 | 显示全部楼层
我们的工艺一般预处理有正火工序,后续渗碳后压力机淬火,变形可以控制。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-15 19:06:46 | 显示全部楼层
采用真空渗碳处理或更换淬透性差的材料

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-15 21:55:01 | 显示全部楼层
我曾做过真空渗碳、高压气淬工艺试验,也许是工艺参数有问题吧,变形比普通渗碳淬火的还大,量棒间距收缩差不多1mm,变化量达0.5mm左右。

该用户从未签到

发表于 2008-5-5 09:14:10 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

我也碰到和你类似问题,请问你的问题解决了吗?如何解决的,请赐教

该用户从未签到

发表于 2008-5-5 11:56:18 | 显示全部楼层
1.该材料。采用42CRMO
2.锻造后调质处理
3.液体氮化QPQ
强度,耐磨等性能都能满足,变形非常小。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-2-10 10:16:52 | 显示全部楼层
原帖由 yefengdana 于 2008-5-5 11:56 发表
1.该材料。采用42CRMO
2.锻造后调质处理
3.液体氮化QPQ
强度,耐磨等性能都能满足,变形非常小。



我们采用这种工艺,变形也在10多个司,请问专家怎么处理,给个工艺好吗?调质处理的工艺呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-1-12 02:55 , Processed in 0.050961 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表