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[求助] 模具变形求助

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签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-10-27 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
在处理较大模具时象H13,C12MOV时往往在厚度面上中点鼓出,呈热应力变形,单面鼓出有1%这样,显然是难以接受的,给后续加工带来困难.我用的是真空油淬炉,我试过气淬要好很多,但体积大我考虑气淬心部性能不佳还是油淬,现在是怎么控制变形,我想听听各位同行有什么好办法,谢谢

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-27 21:54:20 | 显示全部楼层

回复 #1 trainman 的帖子

是热应力的一种表现,单面鼓出有1%有些离谱.我认为注意以下几方面:1),预热要充分;2)淬火油提前预热到80度;3)淬火前的预冷很重要,以上两种材料可以预冷到900摄氏度左右再下油.
再试试,有结果告诉大家哟

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wangqinghua196 + 10

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[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-27 23:48:36 | 显示全部楼层

回复 #1 trainman 的帖子

尺寸告诉大家,再分析看看。
看你的整个加热工艺是否有问题,从现象看,你的工艺不合理。

该用户从未签到

发表于 2007-10-28 00:43:33 | 显示全部楼层
我看也是你的工艺不怎么合理,还有一种可能就是你装炉的问题,工件怎么摆放也是很关键的.预热等温是必然的一个环节,例外气淬和油淬没有你说的那么难控制吧!我们厂一般首选气淬,几乎每次出来的模具变形都是客户所能接受的,我还是想知道你们装炉及装炉量的问题,这才好讨论

签到天数: 338 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-10-28 07:44:26 | 显示全部楼层

回复 #1 trainman 的帖子

个人认为这两种材料选用气淬比较合理,不知道你们厂子的工件有效厚度多大,一般国内10bar的炉子使用气压都能达到6-7bar,对于这两种材料都能淬透200MM,首先建议你选用气体淬火,另外变形的控制要和你工件的摆放,升温速度的控制.淬火方式的控制,以及对特殊工件进行一些特殊的摆放处理有关.没有见到你们的产品,只能猜测一下,请专家指正.

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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2007-10-28 19:44:17 | 显示全部楼层
举个例子,前几天做了几块直径215高120的圆模块,材料是瑞典一胜百QRO90,成份接近8407,在600度预热180分钟在840度预热150分钟,在1020保持110分,油提前加热到80度并充份搅拌,2bar气冷1分钟入油12分钟出油,测油温90度,工件心部约250度,带温回火,600度回三次,测平面鼓起约1MM,我放置是平面水平放,因设备只能加压到3bar无法高压气淬

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-10-28 21:29:15 | 显示全部楼层

回复 #6 trainman 的帖子

你好!你说这次是1mm,而不是不1%,我想还算正常。从加热工艺上是比较合理的。但有几个建议:1)如果是油冷,从工艺和节约成本来考虑,你在预冷时可以不要充气到2bar和启动风机,充气至接近一个大气压(约640Torr)即可,不过预冷时间要加长一些;2)你说工件是Φ215X120,侧放试试,两个端面冷却更一致,效果可能会好些。个人拙见,参考一下。

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-10-29 07:39:19 | 显示全部楼层
支持侧放,平放是突起或凹陷变形,侧放是成椭圆变形,侧放比较合理.

该用户从未签到

发表于 2007-10-29 09:14:41 | 显示全部楼层
出来有热校正吗 `?
如果是热校正的话应该不会变行那么大吧`
第一次别把硬度降到位。如果回火出来还变形的话!可以用夹具 校正的``
但是校正之前最好是先预热一下!以防被夹断``

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-29 13:11:59 | 显示全部楼层

回复 #9 405983392 的帖子

估计不好校正。

该用户从未签到

发表于 2007-10-29 16:24:46 | 显示全部楼层
肯定不好校.两害取其轻.侧放试试

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[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-29 16:26:27 | 显示全部楼层

回复 #11 sochi 的帖子

好建议

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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2007-10-29 20:18:34 | 显示全部楼层

回复霍大侠

多谢指点.其实对于你的两点建议我曾试过.以前做这样的件我的做法是充气0.5bar静冷3到4分钟再入油,为什么现在这么做?因为为方便我有时会把一些小工件混在其中一起做,预冷时间长我怕对小工件不好,而且我想预冷时靠外侧冷到一定程度但靠料筐内側温度可能还高,为追求工件表面温度的一致性同时不影响小工件的冷却我就最近改2bar气冷再下油.侧放我也试过但觉得差不多,而且容易滚动,万一掉油槽就麻烦了(不是说笑,我试过淬完火料盘夹得太紧,一用力拉料盘工件掉油槽了害我不得不把油抽干再让人下去捞)不过听大家意见我以后会改.现在我怀疑变形大有几点原因:第一,冷速过大,在高压下油冷速快.第二,油温是否合理?真空油粘度大,温度高流动性好(高于100度除外)是否可以提高油温或低温使用降低冷却能力?第三,金属的流向,我们的材料是从圆料直接切下,因是进口钢供货为退火态所以不用改锻直接使用,不知是否会存在金属纤维组织对变形有影响,我这里没条件无法分析,不知对进口钢各位有何看法.

该用户从未签到

发表于 2007-10-30 19:59:54 | 显示全部楼层
原帖由 trainman 于 2007-10-28 19:44 发表
举个例子,前几天做了几块直径215高120的圆模块,材料是瑞典一胜百QRO90,成份接近8407,在600度预热180分钟在840度预热150分钟,在1020保持110分,油提前加热到80度并充份搅拌,2bar气冷1分钟入油12分钟出油,测油温90度,工 ...


工件出油温度过高,你的意思是工件的表面温度与油温一致才测的油温吗?
估计心部有那样的高温你还带温回火哟

个人意见,不足为凭

[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-10-30 20:03 编辑 ]

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2007-10-30 21:28:42 | 显示全部楼层

回复耿工

当然不是,表面大越有一百五十度以上,心部是实测(我预先打好小孔),出油温并不高,我回火当然不是直接升温而是先低温保持一段时间再上升

该用户从未签到

发表于 2007-10-31 20:53:04 | 显示全部楼层

回复 #1 trainman 的帖子

我也做H13也有这种情况出现调整一下你的加热工艺就行了太长了

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-10-31 21:39:14 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-10-28 21:29 发表
你好!你说这次是1mm,而不是不1%,我想还算正常。从加热工艺上是比较合理的。但有几个建议:1)如果是油冷,从工艺和节约成本来考虑,你在预冷时可以不要充气到2bar和启动风机,充气至接近一个大气压(约640Torr)即可,不过预冷时间要加 ...

同意霍工的工艺,预冷到800度下油,油温尽可能高.
另外出炉后100度左右趁热回火,回火前先用300度保温2小时,在升到630度,
试试肯定不会鼓包.

该用户从未签到

发表于 2007-12-12 13:35:20 | 显示全部楼层

回复 #9 405983392 的帖子

120MM厚还能校吗?什么夹具啊?好想请教呀!
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