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[讨论] 渗碳炉冷形成的缺陷

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[LV.7]常住居民III

发表于 2008-8-29 12:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
工件为一个球型垫圈(要求表面57——60HRC,渗碳层深0.8——1,心部无块状铁素体),900度渗碳后炉冷至500度出炉,组织偏析严重(如图),后续热处理应该怎样安排,材料为45#钢,放大倍数均为100倍。

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签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-8-29 12:31:12 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

为什么要用45钢来做?要心部无块状铁素体,盐浴炉加热淬水.

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:51:56 | 显示全部楼层
原帖由 秋天的风 于 2008-8-29 12:31 发表
为什么要用45钢来做?要心部无块状铁素体,盐浴炉加热淬水.

材料要求是客户指定的,其实作为耐磨的垫圈来说也可以用低钢渗碳,不过客户说了算啊!盐浴炉是没有的,只有网带炉,先做来看看吧

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-31 00:03:38 | 显示全部楼层
网带炉要渗0.8~1mm 可不太经济.
盐浴炉加热淬水就能解决心部无块状铁素体么?

该用户从未签到

发表于 2008-8-31 06:03:39 | 显示全部楼层
这样的零件,你应该在渗碳后降温到840度就直接淬火.仅供参考.

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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-8-31 11:52:29 | 显示全部楼层

回复4# 的帖子

已经在井式炉里渗好的,网带炉只是淬火后低温回火就好。因为直接淬火渗层组织残余奥氏体超标(如图200X)。后续应该怎样安排热处理工艺

[ 本帖最后由 tangjincai 于 2008-8-31 11:57 编辑 ]

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-8-31 16:01:38 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

建议用低温、低碳势重新加热淬火,冷却速度也要快点,不然心部无铁素体很难保证。

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-31 17:57:25 | 显示全部楼层
从他前两张照片看,其原始组织中的带状F尚未完全溶解.在两个小时左右的渗碳过程中F还能这样大量保留下来,说明其原始组织的带状偏析非常严重.如不进行扩散退火,要想通过后续热处理消除芯部F难度不小.

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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-9-1 14:07:13 | 显示全部楼层

回复8# 的帖子

我就是在踌躇怎样安排工艺,有什么好建议啊

签到天数: 410 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-9-1 23:11:54 | 显示全部楼层

建议

球型垫圈已经在井式炉里渗好,如果想消除带状偏析,只有重新正火方能减轻带状偏析,要想完全消除,不可能,但重新正火表面脱碳是一个问题,直接淬火渗层组织残余奥氏体超标这是肯定的,这是因为虽然温度降下来,但原奥氏体晶粒是不会改变的。可以尝试900度渗碳后炉冷至850度空冷,再采用盐浴炉加热淬水。

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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-9-2 11:48:57 | 显示全部楼层

回复10# 的帖子

为什么要用盐浴炉,用网带炉不行吗。工件很小,也就50克左右吧
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