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[讨论] (分享)抛丸时崩掉了一块,呵呵,挺不容易的,大家来分析下

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-11-4 22:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-4 22:31 编辑

嗯,材料20CrMnTiH;工艺路线渗碳、压淬、回火、喷丸(48-58HRC)。
不幸,喷丸后发现花键尖角崩掉了(内径周面无倒角);
如下图,请猜猜用的啥工艺参数,并分析原因,指出不足。

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签到天数: 1952 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-11-4 23:02:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2010-11-4 23:05 编辑

可以肯定抛丸力量不可能打断成块花键齿、齿尖,应该是淬火裂纹。(抛丸前适当清洗后探伤鉴别有无裂纹)

签到天数: 208 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-11-5 00:40:41 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似问题,由于检测能力的限制也没有查清楚原因。但是过了这一批次的零件,就好了。我怀疑还是同材质有关。

该用户从未签到

发表于 2010-11-5 19:46:41 | 显示全部楼层
喷丸不可能崩坏吧。。检查下金相有无碳化物,有没淬火裂纹, 在断裂的地方有无明显断口,脆性断裂
要是韧性断裂的吧可能热前受到刀具的碰撞。。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2010-11-5 20:24:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-5 20:26 编辑

嗯,今天终于守到了,淬火后不到2分钟就蹦了,昨天调整了下工艺,层深和碳含量弱为低了点,件数少了,但还是有;我估计也应该淬火裂纹,看样子是脆性断裂,但是没有对照的参考标准,不知道自己是不是判断错了。

有同仁能告诉下如何分别脆性和韧性断裂吗?

打算明天把扩散时间加长点,强渗时间降低点。

突然出的,很让人摸不着头;一楼的说要探探伤,怎么个探法呢,磁粉吗?请介绍点经验!

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-11-5 21:28:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2010-11-5 21:43 编辑

回复 5# dayong_li

调整渗碳淬火工艺后立即送样探伤(荧光磁粉、着色法探伤、渗透法。。。),确认无淬火裂纹后可正常生产。
批量生产仍要按比例抽检探伤。
“如何分别脆性和韧性断裂”是必须要有专业断口分析方面的知识才行。(楼主可找些相关资料学习)

签到天数: 132 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-11-6 13:53:40 | 显示全部楼层
淬火后用着色探伤吧,效果还是不错的

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2010-11-6 18:20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-6 18:23 编辑

嗯,没有探伤条件,没办法了,只能按照可能去解决可能。
我想这样解决想,想听听大家的意见:
1、进一步降低强渗时间,提高扩散时间,同时降低整体层深;
2、增加上端面圆周尺寸2-3mm;
3、增加花键轴向方向一个塌角。
如下图:

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2010-11-6 18:26:26 | 显示全部楼层
另外在分析这件事情时,我刚开始怀疑回火温度不足:
850淬火--油80--140度2点5小时。
有专家能评价评价这个回火工艺吗?
如果这个工艺不适合,会导致尖角蹦吗?嗯最好是有这样的实际经历。

签到天数: 455 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-11-6 20:13:50 | 显示全部楼层
温度是低了一点,可适当提高到150~170℃试试;
另外,渗碳前的组织检查过没有,是否有晶粒粗大或带状组织或混晶组织或魏氏组织或其他异常组织,也许这会造成零件机加+渗碳淬火后出现裂纹!

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2010-11-6 20:55:25 | 显示全部楼层
淬火后的组织看了,非常好的马氏体1-2级。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-11-6 20:56:03 | 显示全部楼层
采用花键心轴压淬,不知心轴是如何脱出,是挤出来的还是拉下来的?这个裂纹有可能是花键心轴脱落时造成的。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2010-11-6 22:22:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 dayong_li 于 2010-11-6 22:28 编辑

芯轴是光轴,只校底径,底座不动,芯轴下沉,脱落。嗯装载方式是崩掉处所在的端面朝下,就是说最后脱模,脱模时还在底座上跳了一下呵呵。
请问霜月,我上述的分析不知道有没有道理,咱就以往经验来谈也行。

签到天数: 1254 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-11-7 07:43:55 | 显示全部楼层
强渗碳势多高?尖角处的残奥级别多少?可能是残奥后期转变造成组织应力加大,引起裂纹。

签到天数: 1038 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-11-7 08:19:40 | 显示全部楼层
实际渗碳层深多少,内齿模数多大,要根据金相组织检查结果来合理调整工艺参数。

该用户从未签到

发表于 2010-11-8 17:05:32 | 显示全部楼层
预祝早日解决问题!领教学习了!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2010-11-11 18:58:09 | 显示全部楼层
届时一定共享

该用户从未签到

发表于 2010-11-12 09:45:11 | 显示全部楼层
回复 11# dayong_li


    我好觉得原材料的缺陷的影响较大, 有断口附近的金相检查分析吗?
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