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[已解决] 45钢前轴水淬时淬不上火是怎么回事?

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签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-4-23 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司约1200mm长的前轴,有效厚度约为60mm,材料为45钢,在进行调质处理出现了水淬淬不上火的问题。淬火加热温度为860度,保温2小时,水为自来水,水温在室温25度左右。淬火时间不小于8分钟,淬火后不经回火测得的表面硬度仅为HB270左右。工件是竖直进入水中淬火,六件一组,间距不小于150.喷吹搅拌方式,由上至上,由外至内。不明白的是咋会这么呢?

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签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-4-23 12:21:09 | 显示全部楼层
看样子象悬挂线,对吗?

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-4-23 13:35:22 | 显示全部楼层
不知你工件从炉中吊出到入水要用多长时间,45#钢淬火是有软块的。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-4-23 18:16:20 | 显示全部楼层
回2楼,的确是悬挂线。
回3楼,淬火转移时间<25s.应该不是局部软块。我在多个表面均打了硬度,都没有淬上火,太软。

[ 本帖最后由 qifengxiang 于 2008-4-24 08:57 编辑 ]

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-4-23 19:13:04 | 显示全部楼层
保温的时间是否会过长了?有氧化脱碳的现象产生。。。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-4-24 09:04:16 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

我们以多种保温时间试过,淬火加热保温1.25小时的情况下,仍是淬不上火。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-4-24 09:05:56 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

不知道采用PAG型水溶性快速冷却液,能否解决以上的问题?哪位有高见?

该用户从未签到

发表于 2008-4-24 22:23:47 | 显示全部楼层
直径这么大的工件,采用水淬火,硬度不高是必然的,建议采用带有搅拌的10%盐水来做为淬火介质

该用户从未签到

发表于 2008-4-24 22:24:56 | 显示全部楼层
保温时间没有必要这么长吧,有70分钟足够了

签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-4-24 22:31:52 | 显示全部楼层
首先从材质上说,是否会混料?做成分分析,火花或者光谱。
其次毛坯是圆钢还是锻件?如果是锻件,未经粗加工,有可能会因为脱碳而淬不硬。
还有就是工件是否经过了多次反复处理?
再就是考虑冷却介质,用盐水以提高冷却速度。

该用户从未签到

发表于 2008-4-24 23:17:25 | 显示全部楼层
温度高,冷却差,用盐水

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-25 08:19:11 | 显示全部楼层
淬火温度偏高,可以降到820-840,
检测时,脱碳层是否打磨清
要用1.2%的盐水
淬火硬度仅270HB,应该考料错了

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-4-25 08:32:32 | 显示全部楼层

回复 10# 的帖子

材质上是没有问题的。选用的是首钢生产的,有材质单。自己也做了做了一下化验,也是合格的。
毛坯为截面工字形的前轴锻件,形状较为复杂无法粗加工。工件是锻打的工件,并未经过反复的处理。
用盐水做淬火介质,我们也很想。但淬火槽以及循环冷却系统并没有按照防腐的要求设计。加盐水并不允许。

签到天数: 389 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-5-9 11:03:39 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

症结:淬火未达标,冷却速度慢
"间距不小于150.喷吹搅拌方式,由上至上,由外至内"
1.由下至上吧?
2.另为了改变散热的均匀性,由外至内方式也不太合理吧.
思路:1. 喷吹搅拌方式是否可专门制作从挂料工装中间向四周的由内向外
         2.将冷却搅拌系统换一个,增加一个清水池.

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-5-23 20:04:06 | 显示全部楼层
原帖由 LZJDGS 于 2008-5-9 11:03 发表
症结:淬火未达标,冷却速度慢
"间距不小于150.喷吹搅拌方式,由上至上,由外至内"
1.由下至上吧?
2.另为了改变散热的均匀性,由外至内方式也不太合理吧.
思路:1. 喷吹搅拌方式是否可专门制作从挂料工装中间向四周的由内向 ...



1.手误。应为由下至上。
2。由内向外不太容易实现,工件中间已没有足够的间隙了。

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-5-23 20:37:46 | 显示全部楼层
加热时应有防氧化措施.保温时间1.5h.一次淬火一件.须用15%盐水(可单独试试).

签到天数: 389 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-5-24 00:21:27 | 显示全部楼层
请问15楼,你搞的淬火应该做有标识打硬度,并且是工件两端的硬度高于工件中间部位即托板面的?
能否讲你测试硬度的过程描述一下

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-5-24 12:47:14 | 显示全部楼层
按你的描述问题应出在冷却介质的选择上,建议换一下冷却介质(有机水溶液),可以先试一件.

该用户从未签到

发表于 2008-5-24 17:15:24 | 显示全部楼层
1、测表面硬度前将氧化脱碳层打磨掉。
2、有可能将淬火水搅拌起来或流动起来。
3、加热温度可以再提高20度左右试一试

4、按照你上述的45#钢截面和淬火方式表面硬度270HB不属于异常情况

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-5-25 12:21:43 | 显示全部楼层
氧化皮那么厚,能淬上火吗?!
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