热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 7747|回复: 21

[讨论] 渗碳件回火 问题

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-25 19:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
有谁知道渗碳的轴  在高于210度回火回出现什么样的缺点

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-25 19:29:33 | 显示全部楼层
是什么材料?有的材料抗回火性差,210℃回火后硬度可能低于你的技术要求。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-25 19:43:21 | 显示全部楼层
20GRMNTI   我公司的个别轴  要求硬度HRC55--61   第一次回火用185    校直后用230左右回火
当时技术部提出230回火时   我怕出问题极力反对无效 技术部的人说可以减少磨削裂纹
到今天 我的担心出来了  出现很高的脆性  放到校直机上  少用力就断裂  
我参阅过很多资料  都没提到这点   请各位高人指点

签到天数: 320 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-6-25 20:06:09 | 显示全部楼层
是一次回火脆吧

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-25 20:12:16 | 显示全部楼层
是两次回火脆性

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-25 20:21:49 | 显示全部楼层
230的回火应该不会出现回火脆性的呀(更何况你是校直后的回火用的温度)?那你用185度回火是否会出现校直断裂?

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-6-25 20:22:09 | 显示全部楼层
20crmnTi我们经常230回火怎么就没有你讲的情 况啊

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-25 20:29:19 | 显示全部楼层
185时  很正常  就是230左右回火时出现的   我现在很想不通

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-25 20:38:09 | 显示全部楼层
回复 8# zhangxz68


    20CrMmTi用230度的回火其表面硬度应该满足你的技术要求,可以就用230度回火并趁热校直,然后185度回火。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-25 20:58:09 | 显示全部楼层
谢谢  周工   趁热校直我们现在做不到    我们现在人员和装备满足不了  该批产品现在正在做2次淬火试样
看是否能去除脆性

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-25 21:55:15 | 显示全部楼层
回复 10# zhangxz68


    二次淬火后,产品的变形更加大了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-25 22:15:18 | 显示全部楼层
那也没办法了  要不这批轴只有报废了   我们以前也出现过这样的  当时没查到原因报废1000多只

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-26 09:21:28 | 显示全部楼层
有没有那为高人解决过类式\似的问题

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-26 17:28:48 | 显示全部楼层
多粗的轴呀?
前面的渗碳淬火工艺过程正常吗?组织情况正常吗?

签到天数: 406 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-6-26 18:20:18 | 显示全部楼层
应该属于2次回火脆性吧.好多年前曾经出现过这样的怪事,一个套记得壁厚有50mm,高度也有60mm.与轴压在一起,出现裂纹,回火温度在220℃,保温2个小时.硬度在52-54HRC,当时查了记录,硬度梯度,金相,心部硬度都没有问题.也不好下结论.但是干了好多次,只有这次出现问题,也查不出什么原因,只好不了了之.但是只是感觉回火温度有问题,以后这种产品回火温度定在190℃,时间3个小时,硬度在55-58HRC.这个问题在我走之前没有出现过.

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-26 19:05:22 | 显示全部楼层
回复 12# zhangxz68


    根据所述情况,个人认为工艺选用应该合理,但二次回火温度有些偏高,不知表面硬度能否达到?另外,轴的几何形状也有影响,比如台阶处,最容易出现断裂,还有回火是否充分?如内部残余有应力也会出现断裂。最后,是否为淬火引起?可针对工件取样探伤

该用户从未签到

发表于 2010-6-26 19:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZX771 于 2010-6-26 19:22 编辑

回复 12# zhangxz68


    看了以上帖子你所说的230°C回火工件出现脆性,我不怀疑这种情况的确实存在。只是感觉经过上面一番讨论没有切中问题所在,我所认为产生脆性的原因不是通常意义上的一类回火脆性、二类回火脆性,而是这么分析的:
脆性的内在因素源于起先存在的残留奥氏体,外因就是对回火过程中残留奥氏体的转变机制,形成产物没有认识清楚制定了错误的回火工艺。推荐正确工艺如下:
第一次回火:230°C~240°C保温6h出炉冷却至室温;第二次回火:180°C~220°C保温4h出炉冷却。
工艺说明:第一次回火温度较高旨在减少残余奥氏体数量,因残余奥氏体转变途径有:1.成为贝氏体组织;2.在回火出炉冷却过程继续转变形成新生马氏体。分析认为之所以230°C回火工件会出现脆性就是这部分新生马氏体的原因,它们数量不多混夹在回火马氏体当中,可能占据位置重要缘故导致工件脆性。因此必须对这批新生马氏体进行回火,第二次回火才是真正意义上的回火。觉得是否有理?

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
周建国 + 10 我很赞同

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-27 07:47:04 | 显示全部楼层
我们的情况和15楼所说的相似   1年前我们也出现过  我们也咨询很多地方  都没得出结论   结果不了了知
现在  一个偶尔的失误发现了与回火有关   从新淬火因变形太大 也出现很大的报废

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-27 07:52:26 | 显示全部楼层
回复 16# jason0227


    工艺应该没问题   我上面已经说过技术要求HRC55--61     问题就是出现在2次回火上面  其他没有进行2次回火的产品都是正常的   因为以前做过2次挥霍从没进行校直所以未发现 此次发现也是一个失误引起

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-27 07:57:39 | 显示全部楼层
回复 17# ZX771


    可能如你所说  此类产品有许多返修都是有脆性引起的磨损  现在进一步查找确认原因 与各位同人一起分享 引以为戒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-1-17 01:44 , Processed in 0.067029 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表