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楼主: wwwcrazy999

[讨论] 关于渗碳降温淬火段通入适量氨气

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签到天数: 1577 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-12-28 11:13:48 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
追求卓越 发表于 2011-12-28 10:30
为什么汽车零件忌讳通氨气?对质量有什么不利影响?碳氮共渗的工艺不如单独的渗碳?

因为有许多汽车零部件要求有强度及冲击试验,大家都知道通氨气强渗碳比普通渗碳效率高,时间短,同时通氨气也会增加工件的脆性,通氨气工件耐磨性会高一些,我接触的一般都不允许通氨气,通不通氨气总之要根据客户要求和自己公司定的。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-28 14:17:34 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-28 09:48
霜月专家:我司是丰东公司产的l吨多用炉,氨气通入量大概是炉内气氛量的3%左右.不知道3%是多少?

没有接触过丰东的设备,不知道楼主现在采用的是哪种气氛,如果是甲醇+丙烷的话,就是甲醇裂解后的气体体积+丙烷通入量的3%左右,有资料介绍说氨气通入量大些效果更好,但我没有试过。

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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-12-28 14:36:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2011-12-27 21:24
每炉8个里面有两个 55HRC 会不会和零件摆放位置有关系,炉内气氛不均匀?或者冷却有问题?

是的,也怀疑过气氛不均匀,现也在进一步的做验证

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-12-28 14:38:30 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-12-28 14:17
没有接触过丰东的设备,不知道楼主现在采用的是哪种气氛,如果是甲醇+丙烷的话,就是甲醇裂解后的气体体积 ...

我们现在用的是丙烷+空气

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-12-28 14:41:44 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-12-27 20:59
降低渗碳温度,到920.提高强渗碳势。
淬火的时候加快搅拌。

渗碳温度降低到920℃,请申工进一步解释,我现在用的是930强渗1.15的碳势,扩散0.95的碳势

该用户从未签到

发表于 2011-12-28 16:38:52 | 显示全部楼层
对于碳钢,后期通氨确实可以提高硬度和耐磨性,对于合金钢,一般情况没有必要,实际应当根据工件的服役条件来确定。

签到天数: 592 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-12-28 16:44:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 申兴一 于 2011-12-28 16:45 编辑
wwwcrazy999 发表于 2011-12-28 14:41
渗碳温度降低到920℃,请申工进一步解释,我现在用的是930强渗1.15的碳势,扩散0.95的碳势


降低渗碳温度就降低了渗碳速度提高了表面碳浓度。淬火温度840-850就可以了。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-12-30 10:14:35 | 显示全部楼层
实验过了,淬火前2h通入适量氨,表面硬度是有所提高的,有待进一步验证

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-30 10:41:49 | 显示全部楼层
wwwcrazy999 发表于 2011-12-30 10:14
实验过了,淬火前2h通入适量氨,表面硬度是有所提高的,有待进一步验证

请你介绍一下,什么设备及产品,氨气流量多少?

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-12-30 15:46:24 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-30 10:41
请你介绍一下,什么设备及产品,氨气流量多少?

实例是20CrMnTi缸体,930℃渗碳,强渗、扩散时间结束后降温至880℃开始通入0.1m3/h的氨气,直至降温至860℃,降温保温时间约2.5h,8只产品硬度均匀,之前每8件有2件不合格的情况解决了,不过有点进一步实际验证

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-30 16:21:19 | 显示全部楼层
wwwcrazy999 发表于 2011-12-30 15:46
实例是20CrMnTi缸体,930℃渗碳,强渗、扩散时间结束后降温至880℃开始通入0.1m3/h的氨气,直至降温至860 ...

      希望能分享楼主的下一次实际验证成功的好消息哦!

该用户从未签到

发表于 2011-12-30 21:10:49 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-12-28 10:44
个人觉得:碳氮共渗的所谓的高疲劳强度主要讲接触疲劳,如果零件主要受小的接触应力额话还是碳氮共渗较好 ...

请问:为何不允许通氨气改善非马啊

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-31 08:28:30 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2011-12-30 21:10
请问:为何不允许通氨气改善非马啊

我并没有非常详尽的资料,但是那些公司确实是不允许通氨的。我们可以分析一下,只有20MIN,它的氮化深度一定很薄,薄到只是改善表层非马而已,虽然在形貌上让非马消失了,但是这层2丝左右的被消灭、转化掉的非马的性能如何?

该用户从未签到

发表于 2011-12-31 12:47:13 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-12-31 08:28
我并没有非常详尽的资料,但是那些公司确实是不允许通氨的。我们可以分析一下,只有20MIN,它的氮化深度一 ...

呵呵,说的很好,我想目前很多企业控制非马无非有以下几种手段:①尽量控制四区、五区空气流量(避免内氧化,出现三黑)②通氨气③淬火时提高淬火烈度

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-1-2 07:54:17 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2011-12-31 12:47
呵呵,说的很好,我想目前很多企业控制非马无非有以下几种手段:①尽量控制四区、五区空气流量(避免内氧 ...

我个人觉得既然业内普遍认为非马是氧化引起的,那我们尽量从源头控制,加强冷却和通氨只不过是抢救措施。所谓源头我觉得主要从甲醇含水,富华气含硫等方面预防,当然提高工业品等级成本也会较大幅度提高,现如今我公司对非马要求还没那么严格,所以没有做大量提高工业品纯度的实验,这只是逻辑猜测

该用户从未签到

发表于 2012-1-2 13:41:33 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-1-2 07:54
我个人觉得既然业内普遍认为非马是氧化引起的,那我们尽量从源头控制,加强冷却和通氨只不过是抢救措施。 ...

呵呵,在国内,就算是科研院所级别用的甲醇、丙酮等,也不一定每次都化验,同时,供应商也比较狡猾

该用户从未签到

发表于 2012-1-2 13:44:23 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-1-2 07:54
我个人觉得既然业内普遍认为非马是氧化引起的,那我们尽量从源头控制,加强冷却和通氨只不过是抢救措施。 ...

我认为也认同非马是世界级的难题,不能根除

该用户从未签到

发表于 2013-5-31 14:59:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-27 10:28
根本原因是
     在渗碳后期通入适量氨气可以防止或减轻非马组织的产生。

那么高温度通入氨气,分解后大量的氢气肯定存在易爆的现象吧。
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发表于 2013-5-31 16:55:04 | 显示全部楼层
123猪掉地 发表于 2013-5-31 14:59
那么高温度通入氨气,分解后大量的氢气肯定存在易爆的现象吧。

      不是有可燃性气体就会爆炸的!爆炸是有条件的。
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发表于 2013-6-1 11:29:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-31 16:55
不是有可燃性气体就会爆炸的!爆炸是有条件的。

嗯,同意,我的意思是 开炉的时候 ,炉子里会残留氢气,并且氢气会再上部聚集,可能会有轻微爆破,但可能量少不会引起火苗。
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