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请教热处理后裂纹的判定

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该用户从未签到

发表于 2007-5-24 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家好,我是新手,请教各位一个问题:我们公司前期在热处理后的一批产品(材料4145H、外径165mm、内径57.2mm、长度9.6m,中频调质处理)中,出现多个产品在探伤中发现裂纹,裂纹一般为纵向,长度多在10mm左右,我想问一下,这样的裂纹一般是属于材质问题还是后期热处理造成的?我是个外行,想多学习学习,我是负责质量的,更想知道其中的根本原因,以解决问题。

该用户从未签到

发表于 2007-5-24 12:04:32 | 显示全部楼层
这需要对裂纹处做金相分析,不然实在难下结论.

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-24 12:10:11 | 显示全部楼层
具体工艺说一下,比如冷却剂(应该用的水),流量,压力,材料厂家的选择也很重要,其他参数:行走速度,功率,频率等

签到天数: 207 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-5-24 15:36:44 | 显示全部楼层
如果是材料裂纹,则裂纹两侧有脱贫碳存在,反之是热处理裂纹.

该用户从未签到

发表于 2007-5-28 16:25:10 | 显示全部楼层
很大可能是原材料问题,就目前国内钢铁企业生产而言,棒料的轧制需要坯料,但是能够保证坯料是精坯的难度很大,这就难免在轧制过程中产生棒料中有折叠现象产生,这就是棒料潜在的裂纹,经过表面热处理后,使表面的晶体产生变化,裂纹就暴露出来。这是经验之谈,难免有错误,共勉!

[ 本帖最后由 man 于 2007-6-23 15:18 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2007-6-9 00:43:44 | 显示全部楼层
最好是作金相分析,就可以说明问题

该用户从未签到

发表于 2007-6-21 19:46:26 | 显示全部楼层

回复 #1 zy_love 的帖子

没做过中频我也谈

1淬火加热时感应圈与工件的相对移动速度过快,造成奥氏体相变不均匀,在淬火时,一小部分相对另一部分的基体含碳(合金元素)量不同,从而形成一部分为针状马氏体,另一部分为板条状,甚至为索氏体.引起组织与热应力的叠加形成.
2淬硬层不均匀,在某部分淬火形成最大切应力位于次表层,引起纵向裂纹.
3材料原始组织不合理,没有进行正火就进行中频调质
4中频调质回火时的感应圈移动(或工件)快,形成圈式硬度不均,即一部分回火正常,另一部分没有很好的回火,
5材料的夹杂(S,Mn,硅酸盐,塑性夹杂,非金属夹杂等),有些在轧(锻造)制过程中补轧(锻)成长条状,引起局部应力集中造成裂纹.
其它类:我不知道了

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
man + 10 问题基本出来了,怎么解决大家发一下言吧 ...

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该用户从未签到

发表于 2007-6-23 11:19:53 | 显示全部楼层
我们的长轴直径100的,长1200左右的,CrWMn材料,淬火后立即回火,经常有纵向裂纹,裂纹长度贯穿整个长向。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-6-23 14:41:24 | 显示全部楼层
中频淬火前先探伤,看有没有裂纹.如果没有,再中频淬火回火后探伤,就可分辩了.

该用户从未签到

发表于 2007-6-25 19:11:33 | 显示全部楼层

回复 #8 xbinge 的帖子

CrWMn虽不是莱氏体钢,但是过共析钢,其内部的碳化物在出厂时经常呈带状分布.
虽然你没有提及使用的设备工艺参数等.我认为直径100*1200mm属在细长比轴类.如经锻造,常因锻造在两端进行加热,造成局部温度不一致,且在锻造过程中出现不按操作规程作业的可能性是很大的.(例如,始(终)锻温度的执行,锻造比的合理,锻造流线的分布等等).
你所做的工件缺陷早在上世经五/六十年代在上海一制造丝杠的专业厂频频出现,当时曾有一批的CrWMn丝杠出现断(开)裂高达84%,究其主要原因为锻造不合理,原材料组织偏析,流线不合理,有带(网)状组织等,
其解决方案为在机加工前(或粗加工后)对锻后材料进行破网络处理(即消除碳化物网状分布可能为现在所说的双细化处理的始源吧),即在ACm以上加热或采用锻后余热,淬入沸水(也可等温淬或油冷,)以期把合金元素溶入奥氏体中,在随后的淬火过程中溶在马氏体内.其后进行高温回火,使碳化物呈颗粒状弥散析出,随后进行精加工,再进行正常的热处理.可避免出现开裂现象,并可在不降低硬度的同时增加工件的强韧性.

因所看资料在十几年前,有些温度点记不住,所以没写,以免出现误导.若想这样做,建议多参考一下专业书.
水平有限,错误难免,请指正,我们共同进步.

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
man + 10 有效答疑!

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该用户从未签到

发表于 2007-6-29 20:25:21 | 显示全部楼层

回复 #8 xbinge 的帖子

介绍一下,你是否用水,如果用水,建议你换一下,有问题。

该用户从未签到

发表于 2007-6-29 20:28:11 | 显示全部楼层

回复 #1 zy_love 的帖子

应该在淬火剂选择上作点工作,我的观点,用水风险大,但是,整个石油钻井行业全是用水,好像排斥淬火剂,所以问题较多。



不应该叫排斥,是没认识到好处

[ 本帖最后由 man 于 2007-6-30 16:36 编辑 ]

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-6-30 15:11:19 | 显示全部楼层
CrWMn我们也经常使用,工件直径最小都在100mm左右,我们在淬火前先把组织准备好,然后才进行淬火。一般都是先球化然后淬火高回,在粗加工,然后再进行淬火低回,一般硬度都在HRC60左右

该用户从未签到

发表于 2007-7-1 08:02:59 | 显示全部楼层

回复 #8 xbinge 的帖子

以我之见,在热处理方面,可能是你冷却水喷水问题,冷却太快所导致。不防调整你的冷速试试!

签到天数: 358 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-6 13:59:33 | 显示全部楼层
我们中频处理的产品遇冷水裂的现象时有发生,我认为楼主说的裂纹主要出在淬火上。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-1-7 19:48:03 | 显示全部楼层
我感觉先看看脱碳 是沿晶还是穿晶再慢慢判断是原材料的问题还是热处理的问题

该用户从未签到

发表于 2008-1-15 12:25:53 | 显示全部楼层
我认为是淬火冷却剂问题,用淬火液8%实验

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-1-15 13:27:48 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2007-6-25 19:11 发表
CrWMn虽不是莱氏体钢,但是过共析钢,其内部的碳化物在出厂时经常呈带状分布.
虽然你没有提及使用的设备工艺参数等.我认为直径100*1200mm属在细长比轴类.如经锻造,常因锻造在两端进行加热,造成局部温度不一致,且在锻造 ...

这就象轴承的热加工过程一样:
锻造后快冷(高压水雾堆冷),一般终锻温度控制在820~850.
然后采用900~920的正火处理,冷却采用70℃的切削液.
接下来是800~820℃的球化退火处理,冷速控制在10~30℃/min
最后是830~850℃淬火和170~200℃回火.

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-1-15 13:44:10 | 显示全部楼层

回复 #1 zy_love 的帖子

钻铤吧? 作个金相看看组织怎么样?工艺说的太笼统!

该用户从未签到

发表于 2008-5-18 19:50:38 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

原因很多,做金相分析下看看
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