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[求助] 20CrMnTi产品渗碳层已上限,M组织不合格,请问如何返工?!

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该用户从未签到

发表于 2010-1-18 15:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 马塞克 于 2010-1-18 16:00 编辑

材料:20CrMnTi  产品规格:直径50MM*长度470MM 渗碳硬化层检测结果为1.44mm<已上限>(技术要求 DC:1.2-1.4mm  表面硬度59-63HRC  表面组织A1-3+C1-3+M1-5),表面组织检测结果为A4+C1+M组织不合格<粗大板条体M>(怀疑可能产品下油淬火时未及时开启高速搅拌),表面硬度检测为60-61.5HRC,现在想返工,可是跟客户联系说渗碳硬化层最多只能做到1.5MM,只有0.05-0.06MM的范围,所以如果返工的话一定会超过1.5MM的,现在郁闷了!想请教师傅们有什么其它的办法返工?!设备为可控气氛多用炉   如果提高回火温度再多回火几小时(在保证表面硬度合格范围之内)能否达到M组织细化?

表面400X

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表面与心部交界处100x

表面与心部交界处400x

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该用户从未签到

发表于 2010-1-18 16:04:23 | 显示全部楼层
请问楼主,你说的是重渗碳淬火吧?可直接高温回火后返修淬火,可细化晶粒和组织。只要搞好保护气氛,不脱碳就可以了,至于深层的扩散,也不至于影响吧?

该用户从未签到

发表于 2010-1-18 16:07:18 | 显示全部楼层
可以直接进行重新淬火。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-18 16:10:03 | 显示全部楼层
重新淬火返工后怕硬化层会超差啊,客户要求说最深只能是1.5MM,现在已经是1.44MM了!

该用户从未签到

发表于 2010-1-18 16:21:39 | 显示全部楼层
重渗淬火更超,组织也不能细化,有可能更粗。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-18 16:28:23 | 显示全部楼层
回复 5# renbenfg


    我的意思就是重新加热扩散一下,然后淬火+回火! 所以现在不管怎么返工我看1.5MM的硬化层都可能保证不了!

签到天数: 405 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-1-18 16:39:58 | 显示全部楼层
用500度高温回次火,然后重新加热淬火.把表面硬度作到59-60HRC.硬化层估计不会超很多,在1.5左右.先试试,淬火时注意装载量.

该用户从未签到

发表于 2010-1-18 16:52:40 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   重新淬火后,马氏体可以得到一定的细化,只要重新淬火不刻意延长保温时间,其有效硬化层深度不会有太大的变化。
   另外,如果担心重新淬火会造成有效硬化层超标,则可以适当降低降低淬火温度并降低淬火油的搅拌频率。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-18 16:54:38 | 显示全部楼层
用500度高温回次火,然后重新加热淬火.把表面硬度作到59-60HRC.硬化层估计不会超很多,在1.5左右.先试试,淬火 ...
LINFH 发表于 2010-1-18 16:39


用500度高温回火,然后重新加热淬火   跟重新加热扩散再淬火+回火有什么区别吗?

该用户从未签到

发表于 2010-1-18 17:02:26 | 显示全部楼层
前几天一个朋友的热处理厂也出现了类似的问题,最后采取了890度,碳势0.85保持一小时扩散,从新淬火,组织降低了2级,渗层增加了0.15mm,应该基本能达到楼主的要求!

签到天数: 718 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-1-18 17:04:35 | 显示全部楼层
同意7#意见,可以考虑亚温淬火

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-18 17:05:08 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪


    您说的这些方法能否保证硬化层1.5MM不超差吗?客户对硬化层要求控制比较高所以很郁闷!

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-18 17:39:42 | 显示全部楼层
回复 4# 马塞克


    现在1.44mm,上限要求1.50mm,还有空间,应该可以重新淬火。
温度低点,试试看。

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-18 18:28:37 | 显示全部楼层
楼主,从你碰到的情况来看,是很严重的混晶现象,产生原因肯定不是你所说的淬火问题!
马氏体级别和淬火速度无关,取决于其奥氏体晶粒度。奥氏体的晶粒度为什么会出现如此严重的混晶现象呢,按照我的经验,往往和原材料的状态有关。据我所知就有几种可能,
一,是钢的成分偏析(主要是C和Mn元素),最近钢厂常常出现这样问题。
二,终锻(轧)温度低,两相区热锻(轧)。
三,前道冷变形量(冷轧或冷挤压工艺)不合适,出现晶粒异常长大(第一类和第二类异常长大都可能)。
如果有未处理零件的话,请检查原材料晶粒情况,如果没有的话,请仔细检查心部等其他部位,应该不止是单单这一个地方混晶,另外,请马上与客户联系,共同进行进一步调查,必须找到真实原因。即使你要返工,按正常流程也应该先和客户沟通。
如果要返修的话,建议用亚温淬火工艺,但必须事先了解心部铁素体是否有要求,才能最终定淬火温度,防止出现铁素体超标。奥氏体化温度越低,晶粒越细,同时碳的扩散速度也越低,不容易超差。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-18 20:21:58 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅们的关注!我想应该不会是原材料上的问题,我们在前几炉生产下来也没有发生这样的情况!还有您是从哪里看出是混晶现像呢?客户没有要求心部F和心部硬度的控制,就对硬化层有比较严格的要求不能超过1.5MM,现在已经是1.44MM了!

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-18 22:12:08 | 显示全部楼层
你的那张100X照片给我感觉右面是一个超大晶粒,当然也可能是你制样的问题,也不能排除晶粒吞并现象,出现异常长大,请你再重新抛光腐蚀,检查该区域晶粒大小。就是有硬度刻痕的那个区域。

该用户从未签到

发表于 2010-1-19 08:06:23 | 显示全部楼层
用500度高温回火,然后重新加热淬火   跟重新加热扩散再淬火+回火有什么区别吗?
马塞克 发表于 2010-1-18 16:54



    有区别的,直接返修淬火,容易产生二次返修应力裂纹。高温回火后消除了上一次的淬火应力,并为细化晶粒和组织,提供了更多的形核质点,为细化晶粒和组织打下了基础。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-19 12:15:55 | 显示全部楼层
经过跟客户联系后发现一个新的问题!我的这批产品是因其它热处理厂家渗碳淬火回火后不合格,然后经过退火,由规格直径55MM*长度550MM改为直径50MM*长度470MM 的,再拉到我们厂渗碳处理的,请问这样的情况是不是造成我现在组织粗大不合格的原因呢?

该用户从未签到

发表于 2010-1-19 14:14:29 | 显示全部楼层
回楼上:那就看你原来渗碳淬火,是否造成晶粒粗大,如果有,对后续热处理有遗传性。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-19 14:36:39 | 显示全部楼层
请问长时间回火能否降低硬化层呢?
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