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[原创] 减速机平盘齿轮渗碳淬火后键槽尺寸变形 100%不合格

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签到天数: 2312 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-18 23:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 wya-8 于 2012-2-18 23:19 编辑

减速机平盘齿轮(如图)17CrNiMo6  900℃渗碳(渗碳层深0.6mm)、直接淬火,硬度、金相组织合格,键槽尺寸8—H8100%不合格。请问有什么方法可以提高合格率?谢谢。

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签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-18 23:29:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2012-2-18 23:34 编辑

弱弱的问一下 。这个不合格是指 键槽变形了?
可不可以 用防渗涂料保护内孔和平面
渗碳合格后再 进行键槽加工呢?
900度直接淬火?

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-2-18 23:53:53 | 显示全部楼层
建议楼主对应检测下键槽热前热后的尺寸变化规律,在热前进行预修正。

该用户从未签到

发表于 2012-2-19 00:18:29 | 显示全部楼层
适当减少强渗时间,增大扩散时间,如果还是不行考虑渗碳缓冷后加工键槽在820淬火。

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-19 01:28:19 | 显示全部楼层
做个关于渗碳,淬火,保温时间,保温温度,对变形的DOE,然后优化DOE,就知道合适你的参数了。]

签到天数: 2312 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2012-2-19 09:44:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wya-8 于 2012-2-19 16:03 编辑

感谢回复
1.没有“对变形的DOE”,没有“用防渗涂料保护内孔和平面”(装炉时防渗涂料会落到渗碳表面)
2.坯料由圆钢加工,无正火工序
3.平盘形、碗形品种较多,键槽宽度公差H8;尖角、平面变形不一致
4.900℃渗碳60min扩散50min,渗碳层深0.7mm,790℃直接淬火

该用户从未签到

发表于 2012-2-19 11:25:46 | 显示全部楼层
    我们有一些齿轮的键槽热变形无法保证时,如果产品批量不大,就采用热后线切割。

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签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-2-19 11:32:34 | 显示全部楼层
关键的工序没有处理(等温正火处理),所以会对最终的渗碳淬火变形带来组织转变的不一致性缺陷,其结果就是内孔的涨孔或缩孔,键槽的宽度产生锥度或余量的不足!用防渗涂料涂抹可以一试,其它办法不怎么样!

签到天数: 2312 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2012-2-19 11:35:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-19 11:25
我们有一些齿轮的键槽热变形无法保证时,如果产品批量不大,就采用热后线切割。

谢谢!这可能是最佳方法。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-2-19 11:35:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-19 11:25
我们有一些齿轮的键槽热变形无法保证时,如果产品批量不大,就采用热后线切割。

我们的有些减速机齿轮也是采用这个方法!淬火后键槽宽度缩小倒是可以线切割修正如果超大的话就麻烦了!内孔余量不足可以高频局部内孔加热后快冷可以解决!

该用户从未签到

发表于 2012-2-19 11:45:10 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-2-19 11:35
谢谢!这可能是最佳方法。

    这实际上是一种无奈之举,因为线切割的效率毕竟太低了。我司近段类似产品较多,占用三台线切割机床,24小时不停,日夜兼程,还是保证不了生产之急需。

该用户从未签到

发表于 2012-2-19 11:50:24 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-2-19 11:35
我们的有些减速机齿轮也是采用这个方法!淬火后键槽宽度缩小倒是可以线切割修正如果超大的话就麻烦了!内 ...

   实际上,我们原来也有一些产品,键槽热后变形问题的解决办法是:通过几次热处理摸底试验,看看键槽热后变形的基本规律,然后通过修改拉刀尺寸,是加工后的键槽预留一定余量,热后再用推刀对变形键槽进行整形和修正。但因热后变形量散差大,总有一些产品键槽尺寸因变大而报废。

该用户从未签到

发表于 2012-2-19 12:55:57 | 显示全部楼层
最保险最方便的办法肯定是采用线切割键槽,我目前所在单位所有齿轮全部采用渗碳淬火后再线切割键槽的,否则没有办法控制高精度齿轮的精度。
如果产量太大,产品附加值又低,那也只有在冷热加工配合及热处理各工序内部挖潜力了。

签到天数: 2312 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2012-2-19 16:44:35 | 显示全部楼层
弱弱的问一下 "采用线切割键槽 "之前还有什么方法?

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发表于 2012-2-19 17:13:31 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-2-19 16:44
弱弱的问一下 "采用线切割键槽 "之前还有什么方法?

    个人浅见:在电加工技术问世之前,对于内键槽而言,无论采用什么方法,都是在热前加工出来,热后变形的困惑是挥之不去的。

签到天数: 591 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-2-19 17:29:50 | 显示全部楼层
你们这个问题不是你们一家有了,我在过的几家都有过。但现在都解决了。
一看装炉,二看预处理,三看工艺,四看余量。

该用户从未签到

发表于 2012-2-20 19:16:54 | 显示全部楼层
主要是键槽变形,可以渗碳后,机加工键槽,淬火回火,喷砂。这样键槽就不变形了

签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-21 18:37:39 | 显示全部楼层
主要是键槽变形,可以渗碳后,机加工键槽,淬火回火,喷砂。这样键槽的变形就可以减小。当然还是要摸一下热前热后的规律,尽量找到合理的变形来避免大量的不合格。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-2-21 19:04:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-19 17:13
个人浅见:在电加工技术问世之前,对于内键槽而言,无论采用什么方法,都是在热前加工出来,热后变形 ...

局部退火,再按照常规机加工方法拉键槽,不知道合不合适。
局部退火会有热影响区,这个对产品质量影响大吗?

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-21 19:51:39 | 显示全部楼层
解决热处理变形是不可能的事,只能想办法去减小,但减小多少必须得清楚,因为这个要用到,以后淬火修正上,所以,建议做个DOE(因子设计),这不就很简单,可视化了。怎么没人给我加分,我说的这么有道理。
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